? 生產技術-陜西煤業化工集團神木能源發展有限公司
公司氮氣系統升級,實現“安全+效益”雙提升
2025年07月14日 899 信息員 字號
分享到:

近日,公司全系統氮氣、壓縮空氣擴容升級改造項目順利竣工投運。該項目的落地不僅徹底解決了公司全系統氮氣壓力不足的安全隱患,更通過技術革新與資源優化,為公司綠色低碳高質量發展注入新動能。

3.jpg

直面痛點,雙重倒逼下的升級抉擇

據了解,公司共有電化、潔能、五洲、來喜、聯眾、東源6個分公司,此前電化分公司系統氮氣壓力長期維持在0.2MPa左右,遠低于《電石生產安全技術規程》中0.3MPa的安全臨界值,存在連鎖停爐的潛在風險,直接威脅生產連續性與作業安全。同時,由于潔能發電分公司壓縮空氣供應不足,1000立方米/小時制氮能力的設備實際出力不足50%,而電化分公司動力電電費高達0.45元/度,較潔能發電分公司用電(0.2765元/度)高出62.8%,能源成本差異顯著。

“安全紅線不能破,效益算盤必須精?!表椖控撠熑吮硎荆?家分公司氮氣管網互通的先天優勢,公司果斷決策在潔能發電分公司引風機房東南側新建設備廠房,通過增設高效能設備系統,既破解安全瓶頸,又盤活低成本能源資源,實現“一舉雙得”。

3.1.jpg

技術突破,高標準配置打造標桿工程

項目采用“交鑰匙工程”模式,從設備選型到施工建設全程對標行業頂尖標準。核心設備空壓機選用SA+250A-8T型號,排氣量達53.0m3/min,整機一級能效,電機防護等級IP55,搭配雙級壓縮技術與軟啟動系統,確保0.8MPa工作壓力下穩定運行,滿載噪聲控制在85±3dB(A),優于國家環保標準。

干燥機采用CFKA-400N型號,額定處理量65m3/min,設計余量達20%,進出口過濾器均采用不銹鋼材質,壓力露點穩定在2-10℃,為壓縮空氣品質提供硬核保障。管道系統選用304不銹鋼材質,耐腐蝕性與密封性雙優;10m3與4m3儲氣罐均按Ⅰ類壓力容器標準制造,設計壓力1.05MPa,安全閥整定壓力精準可控,從源頭筑牢設備安全防線。

智能化水平成為項目一大亮點。系統接入公司DCS平臺,通過硬接線方式實時傳輸排氣壓力、溫度、電流及設備運行狀態等關鍵數據,實現遠程監控與智能調度,操作響應速度提升30%,運維效率顯著優化。

3.2.jpg

多維效益,安全與經濟價值雙豐收

項目投運后,電化分公司氮氣壓力穩定提升至0.3MPa以上,徹底滿足安全規程要求,消除了因壓力不足導致的停爐風險,每年可減少潛在損失超200萬元。與此同時,通過潔能發電分公司對低成本能源的高效利用,相較電化分公司自行產氣模式,年節約電費支出約36萬元,投資回報率達35%。

在建設過程中,項目團隊嚴格把控成本,將原140萬元預算優化至106萬元,通過聯合體模式整合優質資源,僅用5個月即完成從設備進場到調試投運的全流程工作,較行業平均工期縮短20%。廠房建設采用37磚墻、現澆頂設計,搭配80mm厚外墻保溫與-25℃耐低溫SBS防水卷材,兼顧耐用性與節能性,為設備長期穩定運行提供可靠環境。

此次改造不僅是一次技術升級,更是公司統籌資源、協同發展的戰略實踐。下一步,公司將持續推進生產系統智能化、綠色化改造,以技術創新破解發展難題,為打造行業標桿企業奠定堅實基礎。(郭義軒 姬米建)