潔能發電分公司近年來,因設備運行年限增長、介質工況變化,廠區設備效率低下,設備耗能高、效率低,電能浪費。為了解決廠區能耗問題,潔能分公司通過技術攻關,成功降低了生產能耗1744.71萬千瓦時。

為了解決廠區能耗過高問題,潔能分公司成立了專門的項目組,并組織到周邊同類型、同行業單位就技術改造、設備管理、運行調整、技能培訓等各個方面進行對標學習,最終核定廠用電率為:夏季工況13.65%,冬季工況12.2%,綜合廠用電率12.8%。
確立目標后,項目組根據廠區生產實際,決定從設備普查入手,各部門通過運行工況及存在的問題分析,由分公司各車間提出解決意見和初步方案,經過上級公司批準后,開展施工。
為控制排煙溫度,減少煙氣溫度及對脫硫設施設備連續穩定運行的影響,緩解煙氣對空預器、煙道等設備的腐蝕,潔能分公司創新性地在尾部煙道增加冷熱風門聯通閥,實現冷、熱互通調節,控制左右側排煙溫度在2℃以內,滿足脫硫系統穩定運行要求,并可以實現遠程操作。

給水系統方面,項目組根據廠區生產實際,把一、二期高低壓給水、汽平衡、低壓蒸汽管道的并列,使給水系統更靈活。一、二期給水系統連通,正常方式運行時較之前方式下可減少一臺給水泵運行,同工況下,給水系統每小時可節電1300kW。
結合脫硝系統投入后對空預器的腐蝕和堵塞影響分析情況,潔能分公司和鍋爐生產廠家技術人員溝通,更換不銹鋼管束空預器,進一步減少腐蝕和堵塞情況,節約電力。
經技術改造升級后,蒸發量下降明顯的1-4號鍋爐,蒸發量都恢復了正常,僅此一項,每月都可節約30余萬元??绽鋰娏芟到y改造后前每小時每臺可增加發電量3000 Kwh。除去制水和用電成本,每天增加收益1.7余萬元。
在企業日常運營管理方面,潔能分公司根據生產實際,調整部分設備的運營時間,在不影響總發電的情況下,單月可減少兩臺引風機、兩臺送風機、一臺脫硫塔設備運行,可增加效益47余萬元。
在今后的工作中,潔能分公司將繼續加強脫硝系統投入后對空氣預熱器、煙道等設備設施腐蝕、積料影響的研究和探索;持續跟蹤主要用能設備運行及用能情況,把主要用能設備耗能情況納入月度經濟和設備運行分析的重點;狠抓設備管理、工藝管理、過程管理,提升管理水平和能力;加大科技投入,推進技術革新助力節能降耗,為公司高質量發展注入強大內生動力。(潔能分公司 侯東)


2021-10-29
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