6月1日,電化分公司2#氣燒窯窯體砌筑工程順利完成竣工驗收,窯爐正式具備安全穩定運行條件,為分公司穩產高產筑牢核心設備根基。

據悉,該窯爐已連續高負荷運行6年,受長期高溫、物料沖刷等工況影響,存在窯襯老化、耐火磚破損脫落等突出問題,設備運行安全隱患突出。本次檢修施工重點開展舊耐火磚拆除分揀、合格舊磚復用、窯體整體重砌等核心工作,從根源上消除設備長期運行隱患,同步實現安全生產提質、運維成本壓降、生產效能提升的多重目標。
本次施工涵蓋受限空間、高空、動火等多項高風險工序,安全管控難度大、風險點密集。分公司嚴格壓實全員安全生產責任制,推行施工現場網格化分區管理,組織全體作業人員完成三級安全教育及專項施工技術交底;嚴格執行作業票證審批、專職現場監護、動態隱患巡查管理制度,緊盯高危作業關鍵環節,全程實現零違章、零事故、零失控,構建起全鏈條施工安全管控閉環。
工程實施全流程精細化質量管控,筑牢工程實體質量防線。分公司對所有進場耐火材料、輔材開展雙重復檢,嚴禁不合格物料進場使用;技術團隊優化砌筑施工方案,推行樣板引路制度,技術人員全程旁站監督,精準管控基面清理、磚縫間隙、灰漿飽滿度等關鍵工藝參數,嚴格落實分部分項工序驗收機制。最終成型窯襯結構密實、貼合度達標,從源頭規避窯襯開裂、脫落等常見質量缺陷,保障窯爐長周期穩定運行。
為降低停機檢修對連續生產的沖擊,分公司統籌人力、物資、機具各類資源,優化各施工工序銜接流程。通過實行施工班組24小時倒班作業、管理人員全程在崗值守模式,穿插推進舊磚拆除、分揀篩選、窯體砌筑等工序,動態調整施工進度計劃,在安全、質量雙達標的前提下,按期完成全部施工任務,最大限度壓縮停機時長。同時,工程深度踐行精益管控與綠色施工理念,對拆除的廢舊耐火磚逐塊檢測、分揀篩選,復用性能達標磚體,大幅減少新耐火材料采購量,通過固廢資源化利用實現降本降耗,達成安全生產、節能減耗與經濟效益雙贏。
此次2#氣燒窯砌筑工程的圓滿收官,徹底修復了窯爐本體設備缺陷,全面恢復窯爐額定運行性能。下一步,電化分公司將持續深化設備全生命周期精細化管理,常態化開展設備隱患排查治理,以可靠的設備運維體系夯實生產保障底盤,助力企業高質量發展。(石海陽)



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